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太钢发电不烧煤
2009-09-11

    今年6月,太钢用回收煤气、余热替代燃煤,实现了发电不烧煤。喜讯传来,太钢粉煤灰综合利用公司却发起了愁。原来,太钢发电厂燃煤发电后产生的烟粉尘是粉煤灰综合利用公司生产环保建筑材料的主要原料。发电不烧煤,就没有了烟粉尘,综合利用公司也就“饿起了肚子”。 

   
    “我们自己不产生废弃物了,可以将太原市其他企业产生的废弃物进行综合利用,这也是我们企业应尽的社会责任。”太钢董事长李晓波说。除此之外,太钢还建设了生活污水处理工程,回收太原市尖草坪地区、北涧河、北沙河的生活污水,日回收量达5.5万吨。在实现城市污水资源化的同时,每年还可减少排放化学需氧量5000吨。  

  
   不但将自己产生的废弃物通过循环利用吃干榨尽,还以极大的社会责任感,帮助太原市其他企业治废,太钢的循环经济之路越走越宽。


                                结束取用地下水
                                                                  严格分质取水、分质使用


    去年10月,太钢关闭了最后一口工业用水井。这意味着太钢水源地的19眼井全部被封闭,太钢结束了取用地下水的历史。  

  
    10年来,太钢产量翻了一番,吨钢消耗新水量却由23吨降至 2.18吨,吨钢耗新水量为冶金行业最低,并达到世界先进水平,极大地缓解了城市水资源与企业生产用水矛盾。

    公司能源环保部部长冀岗告诉记者,太钢投资建成了全国最大的膜法工业污水处理工程,并通过技术改造,在各生产工序均设置了净循环水系统、浊循环水系统,先后采用了干法熄焦、转炉煤气干式除尘等节水技术。在供排水方面,公司严格分质给水,并实行严格的分流排放,有利于废水处理后回用。此外,淋浴、盥洗等生活废水经处理后,用于道路洒水、绿化、洗车等;厂区周围部分区域内的生产废水、生活污水等经过回收利用,作为工业生产用水或串接循环中水的补充。 

 
    “要降低新水消耗、实现污水零排放,水系统就必须具备更加细化的功能。严格分质给水、分质使用。”冀岗说,目前,太钢已实现“补充新水一工业用水污水处理一替代新水”的水循环利用系统,工业水重复利用率达到97.6%以上,在全国冶金行业名列前茅。

                                                     多出产品少排废渣
                                                  钢渣中产生环保产业化


    钢渣、铁渣和粉煤灰是钢铁企业的主要废弃物。太钢利用先进技术,使这些废弃物变成另外的产品销往市场,从而延伸了钢铁产业链。

    “由于产量不断增加,产生的钢渣也越来越多。如何进一步提高废渣的综合利用率和附加值,成为太钢节能减排的重要课题。”冀岗介绍,一方面,太钢新上项目时严格选用排渣量小的工艺,并通过全流程精料供应等手段,最大限度地多出产品、少排废渣;另一方面,要千方百计将无法避免产生的固体废弃物吃干榨尽、充分利用。


    在大量提取可回炉废钢再生产的基础上,太钢用高炉渣作为水泥混合材料,生产矿渣硅酸盐水泥,每立方米混凝土可节约成本15~25元;用钢渣替代石灰石、白云石等资源作为钢铁冶炼熔剂,以利用技术成熟、利用价值较高的高炉渣形式排出,用于生产钢渣水泥或做水泥掺和料,而电炉钢渣则用于生产白水泥或彩色水泥。此外,他们还引进技术,利用不锈钢渣生产高尔夫球场专用肥料、利用碳钢渣生产建材速凝添加剂等高附加值产品,并成功推向国内外市场。渣山由此成为太钢的“第二矿山”,治渣治出了一条环保产业化之路。  

    
  不仅如此,太钢在利用粉煤灰方面也独辟蹊径。“原来冲灰的场地现在成了存放加气混凝土的库房,加气砖保温性能好、重量轻,是黏土砖的最好替代品。加气混凝土就是太钢粉煤灰综合利用公司生产的非承重墙体材料,原料全部是以前要花巨资处理掉的粉煤灰。这不但每年为太钢节约2000多万元,还可以产生上百万元的利润。”冀岗说。

                                                                 干熄焦向二次能源要效益
                                                                  回收余热发电一年4亿度


    太钢焦化厂有国内目前产能最大的 7.63米新炼焦炉。如果说这里干净整洁的工作环境印证了焦炉的环保实力,那它另一项实力就表现在能量回收利用上。 

 
    “当通红的焦炭从焦炉里炼出转入到下一道工序之前,还有一项必须要做的工作就是给炙热的焦炭降温,专业术语叫做熄焦。传统的做法是采用湿熄焦法,也就是用大量的水将红焦炭淋熄,每逢焦炉熄焦作业时,巨大的噪声和拔地而起的滚滚白色蒸汽,不仅造成污染和浪费,焦炭本身的大量显热也随之白白流失掉了。”冀岗说。 

   
    7.63米新炼焦炉采用的是干熄焦节能技术,主要是通过焦罐车接红焦过来,在提升井架下部装入焦炭后,由循环风机带动循环气体对焦炭进行熄灭。熄焦以后的循环气体进入锅炉进行冷却,冷却以后由循环风机带动再次进入锅炉进行循环利用,而循环气体进入锅炉后,对锅炉内部水加热后形成蒸汽,进入汽轮发电机房进行发电。

    “按一座炼焦炉110万吨产能算的话,回收余热的发电量每小时大概是5万度;一年大概是4亿度。按照目前太原市工业用电每度电约4角钱计算,仅仅一项干熄焦节能技术每年就为太钢省
  下了大约1.6亿元。”冀岗说。


    除此之外,太钢通过高炉炉顶煤气压差发电技术,吨铁发电量达到40千瓦时;通过发展转炉负能炼钢技术,吨钢回收转炉煤气达到103立方米, 实现了负能炼钢;通过实施余热利用技术,回收蒸汽量已占全公司蒸汽产量的36%,每年可节约动力煤约9万吨;通过推广蓄热式燃烧技术,不仅使低热值煤气,得到充分利用,还最大限度地回收烟气余热,减少燃烧过程中氮氧化物的产生,综合节能率超过30%。


                         合作开发废混酸再生项目
                                                                  每年节约大量资源
   酸是强烈的腐蚀性化工产品,而在轧钢工序中,它们却为不锈钢的“美容”发挥了重要作用。 

   
    “虽然酸的参与让最终炼成的不锈钢变得光滑漂亮,但经过酸洗线之后的废混酸也变成了不能直接排放的有害物质。”冀岗介绍,以前,在轧钢生产过程中产生的大量废混酸要用石灰进行中和处理,,不仅会消耗大量石灰,还会产生大量污泥运输和二次填埋成本。   

 
    不久前,太钢与奥地利安德里茨公司合作建设了废混酸再生项目。“这一项目将在今年10月底建成投产,届时可使太钢不锈钢酸洗系统产生的废混酸得到有效处理,每年可减少氢氟酸的采购量1.5万吨,硝酸的采购量1.3万吨。同时,石灰的消耗量可减少2.6万吨,酸污泥的处理量可减少5.5万吨,还可以回收金属氧化物铁、镍、铬7700吨,减少废水排放200万吨。”冀岗兴奋地告诉记者,“针对不锈钢废酸废水量大、污染物含量大、危害大、成分复杂变化大等特点,技术中心专门开发设计了废酸综合治理自动控制系统,有效保证了处理后的废酸各项指标达到国 家排放标准。”


    除此之外,太钢对二氧化硫、烟粉尘等污染物集中产生的源点,划分系统进行了综合治理。太钢的焦炉煤气脱硫、制酸工艺在国内大型钢厂尚属首例,项目投产后每年可减少二氧化硫外排量超过1.2万吨。而脱硫后的酸气每年可生产98%浓硫酸1.88万吨,并可直接用于焦化生产等其他生产工序。
 





 

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